在石膏脱水过程中,有哪些因素是可以避免的呢,或者说遇到一些问题的时候该如何控制,请详见下文介绍。上海安亭科学仪器厂主要生产离心机,高低速都有,冷冻离心机,石油水份测定仪都有的,欢迎大家咨询购买。
1、氧化风量不足。氧化风机的正常与否影响CaSO3的氧化,风量足则氧化充分,生成粗壮的石膏晶体,极易脱水;若不足,则生成黏度较大的、粒径较小的半水亚硫酸钙晶体,脱水困难。由于施工建设中灰尘较大,氧化风机进口滤网堵塞严重,造成石膏的氧化不充分,也是造成石膏脱水困难的一方面原因。
2、其他原因。运行中参数控制不当也会造成石膏脱水困难。例如pH控制过高或过低,浆液密度控制超标,仪表指示不准,设备检修维护不到位,机组停运后浆液放置时间过久等。
3、控制措施
(1)防皮带跑偏主要通过调节皮带机尾的张紧螺栓来实现。皮带机运行一段时间后,皮带两边的松紧程度必然会发生变化,这时就需要对皮带进行调整。调整应遵循“少量多次”的原则,切不可心急,一次调整幅度过大,会使皮带偏向另一侧。皮带往哪侧偏,就张紧哪一侧的螺。当调整到皮带边缘与限位轮保持一定距离持续不变,同时能听到滤布有呲呲的抽吸声时,说明皮带已经调整到位。
(2)提高石膏旋流器底流的含固量。石膏旋流器底流的含固量高低,对脱水来说非常重要。提高石膏旋流器底流的含固量,需要提高石膏旋流器进口的压力。旋流器进口的压力越高,分离效果越好, 要把旋流器的进口压力提高到0.2 MPa左右。旋流器底部浆液正常分离后,再配合调整皮带机的运转频率,就会输出正常的石膏厚度,保证石膏正常脱水。
(3)粉尘含量高一般有以下2种原因:一是布袋除尘器有故障,包括布袋破或布袋脱落,都会造成粉尘的超标。停机后检查更换,问题将得到解决。二是石膏浆液起泡,造成浆液与粉尘的接触面积减少,浆液在喷淋过程中对粉尘的洗涤作用减弱。这就需要分析浆液起泡的具体原因,采取针对性措施解决,短时间内可以先加入脱硫专用消泡剂将问题控制。
(4)废水系统不能正常运行,主要表现在加药系统故障、废水排放不足等造成系统中的杂质不能正常排出。回归系统后,使系统中的重金属、氯离子不断富集,都将抑制石膏的正常结晶生成,严重时还会造成浆液中毒,必须将浆液全部置换才能将问题解决。
(5) 运行中认真监视氧化风机的正常运行参数,保证风量的充足,保证吸收塔有足够的液位,才能使浆液有充足的氧化时间。同时,当发现氧化风机声音异常或出口压力、温度发生变化时,要联系检修人员查明原因。同时运行中仔细巡检氧化管道阀门是否有泄漏的地方,消除漏点。对氧化风机的进口滤网要定期清理,保证氧化风机进气通畅。停机后,要对氧化风管出气管口进行逐个检查,将堵塞的风口进行疏通清理。
以上内容供大家参考。